主軸驅動系統故障維修9例(一)
例1.流量檢測開關的......
例1.流量檢測開關的故障維修
故障現象:一臺配套SIEMENS SINUMERIK 810系統的數控磨床,出現故障報警F31“SPINDLE COOLANT CIRCUIT",指示主軸冷卻系統有問
題。
分析及處理過程:檢查冷卻系統并無問題,查閱PLC梯形圖,這個故障是由流量檢測開關B9.6檢測出來的。檢查這個開關發現已損壞,由
于開關問題,導致報警錯誤;更換新的開關,故障消失。
例2.液壓壓力不穩的故障維修
故障現象:一臺專用數控銑床,在零件批量加工過程中發生故障,每次故障都發生在零件已加工完畢,Z軸后移還沒有到位時。加工程序
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中斷,主軸停轉,并顯示F97號報警“SPINDLES PEED NOT OK STATION 2”,指示主軸有問題。
分析及處理過程:檢查主軸系統并無問題。因其他問題也可導致主軸停轉,于是用機外編程器監視PLC梯形圖的運行狀態,發現刀具液壓
卡緊壓力檢測開關F21.1在出現故障時瞬間斷開,它的斷開表示銑刀卡緊力不夠,為安全起見,PLC使主軸停轉。經檢查發現液壓壓力不穩;調
整液壓系統壓力使之穩定后,故障被排除。
例3.主軸刀具報警的故障維修
故障現象:一臺配套OKUMA OSP700系統,型號為XHAD765的數控機床,出現“主軸刀具檢測異常”報警,系統處于急停狀態。
分析及處理過程:該故障多是由于系統認為主軸無刀時人為在主軸中插入了刀具;或在系統認為主軸有刀的狀態下,人為取下了主軸刀具
,再換操作方式后發生。而主軸傳感器SQl0、SQll、SQl2出現故障的可能性較小。只要將方式切換回零方式,復位起動后,將主軸中刀具取下
或插上,保持實際狀態與系統內主軸刀具狀態一致即可。
如果不是由于上述人為原因發生的故障,則要打開PLC數據或梯形圖檢查上述三開關信號ISPTCl、ISPTL、ISPTUl是否能正常接收,再依此
檢查開關有無故障。
按如上所述檢查發現SQll開關插頭進油接觸不良,處理后正常。
例4.加工時主軸停轉的故障維修
故障現象:一臺配套FANUC OMC系統,型號為XH754的數控機床,鏜孔加工過程中,主軸突然停轉,而Z軸進給繼續,機床亦無任何報警,
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造成刀具、工件損壞。
分析及處理過程:此故障出得奇怪,一時難以確定。為確認故障,將工件拆下,讓機床空走程序,此故障出現的機率不等,有時長時間無
故障,有時接連發生。為確定是否因干擾造成,將其他機床停下,將接地重新處理,故障依然存在。后又從與主軸控制相關的信號著手,檢查
PMC輸入與梯形圖中相關寄存器的狀態。檢查中發現,當故障出現時PMC→CNC信號G120.6(主軸停止)為高,未向CNC發出主軸停指令(G120.6低
,主軸停);再檢查與主軸轉向相關的G229.4、G229.5時,發現正常時G229.4高亮,主軸正轉,故障出現時G229.4熄滅。
當主軸維持正轉時,R728.4通過X04.5常閉R705.1,R728.4常開,X016.7常開,R728.0常閉,R728.5常閉,X016.1常開,X016.2常閉保持
導通(高亮顯示)繼而保持G229.4導通,這些觸點中只要有一個斷開,正轉就會停止:繼續觀察中發現,是X016.1短暫的閃爍導致R728.4斷開,
故懷疑X016.1有問題。X016.1為主軸刀具夾緊到位檢測信號,將對應行程開關SQl2拆下打開檢查,發現其彈簧片已快完全斷裂。換新后,再開
機檢查,未再出現故障。